1引言
广州明珠电力(集团)有限公司发电C厂现有#5、#6两台51.2MW燃油机组,#7一台36MW汽轮机组。#5、#6两台燃机的余热分别提供#1、#2锅炉,驱动#7汽轮发电机。#1、#2锅炉的#1、#2汽包的给水由#1、#2、#3三台给水泵母管方式供水。
三台给水泵的参数相同,水泵为沈阳水泵厂生产DG80-120x9,额定转速2980r/min,效率82%,供水80m3/h,改造为120m3/h,扬程1080m。拖动给水泵的三台6kV电动机为Y4002-1型电机,额定参数500kW,6kV/57.2A,cos=0.87,转速2972r/min,F级绝缘,绕组Y接,1998年8月南洋防爆电机厂生产。
2广州明珠C厂机组给水系统工况简介
如图1所示为明珠C厂#7汽轮发电机给水泵回路原理示意图,该设计最初的设计思想是“两工作一备用”,当任意一台出现故障时随即启动备用电动机,保证机组的正常运行。给水母管到两个锅炉汽包都分别有主路、中路、旁路三个阀门控制给水流量,其中主路为调节阀最大流量100%,中路调节阀最大流量约70%,旁路电动阀流量约50%。
图1明珠C厂锅炉给水回路图
但水泵经过叶片技术改造,现在的实际运行工况是:在目前负荷情况下,一台泵的出水量已够两台锅炉的运行使用,在两台燃机运行,#1与#2两个汽包供汽(二拖一工况)、总负荷为67MVA左右时,汽包压力6.4Mpa左右,额定蒸发量64t/h,运行1#泵,此时电机电流为51A左右,功率因数为0.86,实际给水量约125t/h,泵头出口压力为8.3~8.9MPa左右,根据泵的性能曲线,此时泵已工作到极限,该运行情况下泵的效率较低,如果负荷进一步增加时必须启动第二台泵。在谷期负荷较低时,只运行其中一台燃机,一个汽包供汽(一拖一工况),汽包压力3.5Mpa左右,此时保持运行#2泵,电机电流为41A左右,电机功率因数为0.86,泵头出口压力为9.2~9.8Mpa左右,实际给水量约63t/h。
3广州明珠C厂#1给水泵改造前的运行情况
3.1改造前的给水泵的系统运行数据
明珠C厂锅炉给水泵变频改造前系统运行数据如表1所示。
表1明珠C厂锅炉给水泵变频改造前系统运行数据
在水泵性能曲线上绘出二拖一工况及一拖一工况的等效率曲线。如绘出一拖一时的管网特性曲线,如图2中曲线2(此曲线对应回流循环阀开度一定时),二拖一时的管网特性曲线,如图3中曲线2所示(此曲线对应回流循环阀开度全开时);两图中的曲线1均为水泵工频运行H-Q特性曲线。
图2工频一拖一供水Q-H曲线及管网特性曲线
在进行变频改造前,峰期运行工况点为图3的A点,谷期为图2的B点。通过上述数据可得出如下结论:
(1)日间二拖一时,一台泵运行时,水泵给水量约120m3/h,从水泵的性能曲线可知,在该点运行时水泵效率较低,为53%,而该水泵最佳效率点为62%(对应额定流量为80m3/h)。
图3工频二拖一供水Q-H曲线及管网特性曲线
(2)日间二拖一时,电机消耗总功率为P=UI=1.732×6000×51=530kVA,其中有功功率为Pcosφ=530×0.86=455.8kW,在该运行情况下电机已基本满负荷运行,但是电机无功电流为[512-(51×0.86)2]0.5=26A。
(3)峰期一拖一时,电机消耗总功率为1.732×6000×41=426kVA,其中有功功率为426×0.85=360kW。
(4)谷期运行时,在水压为9.8Mpa的情况下,水泵给水为105m3/h,锅炉供水为633/h,回流循环阀回流42m3/h,存在很大的节能空间。
3.2广州明珠C厂#1给水泵变频改造方案
3.2.1设计要求及目标
(1)向变频系统提供两台锅炉汽包独立汽包水位反馈信号(4~20mA信号),做为控制目标,实现自动控制;
(2)变频改造后的控制系统独立于现有的DCS系统,本系统有独立的检测、控制、显示、数据处理系统,在中控室也能监视供水系统状态、实时监视系统运行状态,可记录系统运行数据;
(3)实现远程控制性能,能够实现在中控室进行远程命令控制及系统控制目标参数修改;
(4)能实现与其他水泵的切换互补运行,并实现完善的故障处理功能,故障停机后自动启动其他水泵,保障供水系统安全运行。
3.2.2设计方案
经过调研与比较,广州明珠电力(集团)有限公司C厂给水泵变频改造选用了广州智光电力电子有限公司生产的Zinvert智能高压变频调速系统,取得了满意的运行效果。
(1)系统介绍
Zinvert智能高压变频调速系统具有强大的自动控制和通信功能,为方便运行人员控制,在中控室安装有监控PC计算机,由其与N(N=1-31)台ZINVERT变频调速系统进行通信,Zinvert智能高压变频调速系统具有RS-485通信接口,采用标准MODBUS通讯协议。允许系统连接1-31个Zinvert高压变频调速系统,最大1200m的通讯距离。系统总体框图如图4所示。
图4系统控制总体框图
在广州明珠电力(集团)有限公司C厂给水泵的变频改造系统中,初期选用一台500kW/6kV高压变频调速装置,远期规划有两台。在改造后系统中上位PC机作为主机,高压变频调速装置作为从机。该系统特点是成本较低、信号传输距离远、抗干扰能力强,尤其适合中远距离控制系统。采用该方案,可直接在中控室调节与控制高压变频调速系统的运行。
上位机采用PC计算机,在Windows图形化系统平台上实现友好的人机界面,用文字、表格、图象等显示的运行状态、报警、事件记录及其它信息,可实现数据查看、运行控制、目标参数调节等功能,操作方便、显示直观,方便现场运行和维护。
(2)控制系统构成
针对用户要求,变频改造时所有的信号检测、驱动机构要完全独立于现有的DCS控制系统,调节可采用定频运行阀门控制,也可采用阀门定开度变频,满足运行需要的汽包蒸发量、给水流量及汽包液位要求。
(3)可靠性措施方案
由于发电机组运行可靠性的要求,系统考虑到变频调速系统退出运行后,不影响生产,确保给水系统正常运行,结合实际运行状况设计二种故障处理方案,当变频调速系统出现故障时,可将电机投切到工频下运行,恢复到原有系统运行方式。
高压变频系统配备旁路柜,当高压变频调速系统出现故障后,高压变频调速系统控制器跳开DL1,连锁关闭出水阀门,同时连锁启动备用水泵。可将电机转切至工频运行,进行检修原理如图5所示。
图5变频调速系统带旁路系统的接线图
图5中DL1为现有电机用高压断路器,K1、K2、K3为高压隔离刀闸,当变频调速系统故障时,自动断开DL1,操作切换打开K1、K2,闭合K3将电机转为工频。此时变频调速系统从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。