一、概述
油田注水站在使用变频调速装置之前,都是用工频启动设备,机泵在恒速下运行。在实际生产中,由于注水系统的不稳定性,使得泵站压力经常发生变化,当压力超过或低于规定值时,只能靠人为的启停泵或打回流(注水泵以一定的压力、排量运行时,为满足注水井计划注水量的要求,在注水泵出口处把一部分水回流到贮水罐)来调节压力,此种调节方法很难达到注水要求,既影响稳压注水又浪费电能。应用变频调速器闭环控制技术,通过改变注水泵电机转速来调节注水泵排量,不仅可减少回流量,实现了稳压注水,还可以提高管网效率,减少电耗,达到了节能的目的。从根本上解决了这一影响注水质量及注水效率的难题。
二、系统设计
由异步电动机转速与频率的关系n=60f/N(1-s)可知,对于已选定好的电机,因极对数N不变,转差率s变化范围有限,所以转速n主要决定于频率f,变频调速就是通过改变定子电源频率来实现电动机调速的。因电机消耗的功率与电机转速的立方成正比,转速改变后相对应的电机功率也就发生变化,达到节电的目的。变频调速闭环控制系统是在配水网处安装压力传感器,压力传感器输出随配水网压力变化的4~20mA的信号,送至变频器,变频器内置有PI调节器,设定好PI调节器的比例值、积分值和设定值,变频器便能按设定的压力在偏差范围内不断调节电机的转速,从而实现注水系统的压力闭环控制。其系统工作框图如图1
变频调速器闭环控制系统工作框图
三、变频调速器容量的选择
变频器的容量选择是非常重要的,因为合理的容量确定的本身就是一种节能降耗措施。根据现有的资料和经验,确定变频器的容量以达到最佳匹配,其主要方法有:
a) 电机实际功率确定法
按接近电机实际功率选择变频器容量。
b)公式法
设安全系数为1。05,则变频器的容量Pb为
Pb=1。05PeηecosΦ,kW 式中 Pe——电机的负载,kW ηe——电机效率
c)电机额定电流法
变频器的输出电流大于电机额定电流的10%即可。
四、运行情况及效益分析
长庆石油勘探局第二采油厂注水站为5ZB 37/170型往复注水泵,注水泵的配备功率为185kW,每日开2台泵注水,供水量为1500m3/d左右,计划配注量约1000m3/d左右,回流约500m3/d。改造前,该站两台泵均在工频状态下运行,该站改造后安装了1台变频调速闭环控制系统后,1台泵在50Hz工频下运行,另1台泵在31Hz变频下运行,经过1个多月的试运行后,对改造前后泵的运行工况进行了现场测试对比,测试情况如表1。