概述
随着密炼机的发展,每一车混炼的物料越来越多,转速越来越快,人工投料在混炼周期中所占用时间的百分比也越来越大,严重影响密炼机效率的发挥和混炼胶的质量。另外,密炼机所需物料很多,如果都需靠人工搬运、称量、投料,工人的劳动强度将会很大。而且炭黑粒子很细,所经过的工序对人和环境污染严重。为了发挥密炼机的效率,减轻工人的劳动强度和对环境的污染,迫切需要对密炼机混炼所需物料的运输、储存、称量、投料等环节实施机械化和自动化。在这样的背景下,上辅机就应运而生。上辅机就是是指炼胶所需的炭黑、胶料、小料、油料等的储存、输送、称量、投料等设备。
不同的企业上辅机差别很大,但一般都包含有以下内容:炭黑的输送、储存、称量、投料;油料输送、储存、称量、压注;塑炼胶或母炼胶导开、称量、投料等。炭黑称量和油料称量工艺基本一致,所不同的是炭黑是用变频器来控制称量速度,而油料是通过快慢阀来控制称量速度。为保证油料称量精度还需增加蒸汽加热或电加热系统,用来降低油料的粘度,确保油料卸料干净。胶料称量也是用变频器来控制称量速度。称量总体要求是快速、准确。
改造前的控制系统
某轮胎厂原有的上辅机控制系统采用PLC5 控制器,带DH+总线的远程IO,由于PLC5属于AB早期产品,已逐步淘汰,其产品备件难买且价格较高,增加了设备的维护成本。上位机需安装DH+板卡通过DH+总线与PLC交换数据。
改造后的控制系统
现改为AB主流1756 Controllogix5000控制器,远程IO采用1794分布式控制系统,各控制器之间可通过Controlnet网络交换数据。上位机通过串口与PLC进行数据交换。